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工程檔案:C30彩色透水混凝土的研究與應用

本文通過對透水混凝土的材料選用、配合比設計、強度保證、施工注意事項、顏料的使用等方面進行研究,并在淮安市輕軌交通公司休閑公園的道路進行了工程試用,取得了良好的社會效益和經濟效益。

1 原材料選擇

(1)水泥:由于透水混凝土是基于碎石間粘結力的增強來達到強度要求的,所以宜選用P·O42.5 級水泥,具體指標如表 1 所示。

(2)礦粉:淮安淮龍 S95,7d 活性指數83%,28d 活性指數 102%,比表面積 420m2/kg,燒失量 1.8%。

(3)骨料:考慮到工程的特種性,選用兩種骨料進行實驗。即5~16mm 的碎石和 2.4~4.75mm 的米砂,具體指標如表 2 所示。

(4)外加劑:減水率20%,固含量 25%。

(5)增強劑:高效透水混凝土專用增強劑SBT-PRC(1)。

(6)顏料:道路專用顏料S-190。

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2 配合比設計及試驗

此次彩色透水混凝土依據 CJJT 135—2009《透水水泥混凝土路面技術規程》進行配合比設計及試驗。抗壓強度依據GB/T 50081—2002《普通混凝土力學試驗方法》的有關規定測試,透水系數采用“固定水量法”進行測試,測試裝置如圖 1 所示。

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2.1  確定骨料用量

透水混凝土的主要指標是透水系數。透水系數主要與混凝土的孔隙率相關,混凝土孔隙率越大,其透水系數越高。而骨料的孔隙率是混凝土孔隙率的主要決定因素,先確定骨料的堆積密度和表觀密度,才能求得骨料的孔隙率。骨料的用量可以參考其堆積密度的數值,考慮到實際生產使用中的因素,可以按照規程CJJT 135—2009《透水水泥混凝土路面技術規程》的規定乘以系數0.98。

通過試驗,本次骨料的堆積密度為1450kg/m3,因此米砂用量為:1450kg/m3×0.98=1421kg/m3。

5~16mm 碎石的堆積密度為1500kg/m3,因此碎石用量為:1500kg/m3×0.98=1470kg/m3。

2.2  確定水灰比

水灰比是影響透水混凝土粘結強度和透水系數的主要指標。顆粒級配不同的骨料,其合理的水灰比范圍亦不相同,水灰比過小,包裹在骨料表面的水泥漿過稠,均勻性較差,不利于骨料間的粘結,抗壓強度難以保證;水灰比過大,包裹在骨料表面的水泥漿過稀,易導致漿體下沉堵住孔隙影響混凝土的透水系數,且會減小骨料間的粘結強度,透水混凝土的抗壓強度下降同時體積穩定性變差。根據道路的實際情況和既往經驗,按照CJJT135—2009 規程的要求,水灰比宜取 0.26。

2.3  混凝土用水量及外加劑摻量

為了達到有效的粘結強度和抗壓強度,宜將混凝土用水量控制在90~100kg/m3 左右,按照經驗值外加劑SBT-PCA 的摻量確定為 1.1%。

2.4  增強劑摻量

增強劑可以并增加骨料之間的粘結力,降低漿體下沉堵住孔隙的幾率,提升混凝土的透水系數,并具有早強保水作用,還可延長施工時間。廠家建議采用外摻法,摻量為10kg/m3。

2.5  顏料的摻量

通過對混凝土著色效果的試驗,確定顏料采用外摻法,摻量為15kg/m3。

2.6  配合比試驗

依據 CJJT 135—2009 規程的要求,在試配時水灰比上下浮動0.05,并相應的調整膠凝材料及外加劑的用量,進行配合比試驗,水灰比分別選擇 0.21、0.26 和0.31,具體配合比如表 3 所示。

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3 試驗結果及分析

3.1  透水混凝土的工作性能測試

按照表 3 給定的配合比進行混凝土試配,進行坍落度及初凝時間測試,結果如表4 所示。


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通過試配發現,水泥用量較高的透水混凝土凝結時間較短,且漿體較多,坍落度明顯偏大,孔隙易堵塞,導致混凝土透水系數降低;不用減水劑的和增強劑的混凝土坍落度太小,不利于混凝土的施工和成型。表4 中的數據對比可以看出試驗序號為 S3 和 S4 的混凝土工作性能較為理想。

3.2  試塊外觀及透水系數的測試

對硬化后的混凝土試塊進行表觀檢查,并測試混凝土的孔隙率以及透水系數,測試結果如表5 所示。

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從試驗結果來看,混凝土透水系數與試塊的外觀相關性較好,與孔隙率的相關性較差,孔隙率較大的混凝土,往往由于局部的水泥漿富集,透水系數反而較低。因此,在制備透水混凝土時,拌合物的勻質性是至關重要的指標。從試驗結果還可以看出,水泥用量較高的,其底部由于漿體的下沉,使得混凝土的透水系數降低;水泥用量少的,不能將骨料完全包裹,使得骨料間的粘結力不夠,多有剝落現象。

3.3  混凝土的力學性能測試

對硬化后的混凝土試塊進行抗壓強度測試,測試結果如表6 所示。

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工程要求強度等級為 C30,按照表 6 來看,試驗號為S3 和 S4 配合比試驗結果滿足工程要求。結合以上工作性能及透水性能的試驗結果,最終確定工程使用配合比為 S3 和 S4。


4 實際工程應用情況及相關問題的解決

4.1  運輸

該工程運輸距離較遠;且不具備現場攪拌條件。所以綜合考慮采用攪拌車運輸,攪拌車進料口較小,進料較為困難,但因其封閉性較好,不易被暴曬而導致混凝土失水過快,較長時間內地保證混凝土的工作性能;針對進料問題,采用在進料口加裝小型振動器輔助進料,取得了良好效果,解決了透水混凝土集中生產運輸的難題;為集中攪拌透水混凝土提供了初步解決方案。

4.2  施工及養護

(1)施工初期,對基層進行了澆水濕潤處理,施工過程中采用了人工攤鋪壓實,由于工人操作熟練程度不同,施工時間存在明顯差異,超過2 小時后,混凝土不易施工,表面抹壓較為困難,硬化后部分骨料間沒有粘結強度且易松動,達不到預期效果。為改進施工,將人員分成兩組,一組在前面壓實,另一組隨后抹平,大大減少了施工時間,確保了透水混凝土的施工質量。

(2)養護:施工抹面后立即覆蓋薄膜養護,當時效果良好,但第二天發現混凝土表面由于水蒸氣的作用,色彩分布變得不均勻,為了解決色差問題,采用了初凝后用表面養護劑封閉,收到了良好的效果。

(3)工程檢測及驗收:工程結束后對混凝土路面進行了透水性驗收,驗收結果表明透水系數良好。對所留置的試塊和現場鉆芯試塊進行了試壓,均達到了設計要求,工程竣工使用四年,反映效果及使用功能良好。圖 2 為彩色透水混凝土路面的應用效果圖。

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(1)透水混凝土的強度關鍵取決于骨料間的粘結強度,摻加增強劑和減水劑能明顯提高混凝土的強度。

(2)混凝土透水系數與試塊的外觀相關性較好,與孔隙率的相關性較差,孔隙率較大的混凝土,往往由于局部的水泥漿富集,透水系數反而較低。因此,在制備透水混凝土時,拌合物的勻質性是至關重要的指標。

(3)通過一定的技術手段可以實現透水混凝土的集中生產,并使用攪拌車運輸到施工現場,對施工現場的環境保護提供了可靠保證。

(4)通過配合比優化和施工的改進,透水混凝土能很好地運用在一些大型承重道路中。


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